小红门污水处理厂脱氮优化运行研究
全国排水委员会2010年年会论文集
小红门污水处理厂脱氮优化运行研究
张志渊,张晓红,郝二成,刘旭东,王思维,刘
(北京城市排水集团有限责任公司,北京100176)
矗
摘要:小红门污水处理厂采用A2/O工艺进行生物脱氮除磷,常规三项(COD、BOD”SS)
指标达标率很好,但出水氮磷含量在排放标准上下浮动。为使出水氮磷稳定达标,根据沿程检测数据以及模拟结果确定了延长缺氧段改善脱氮除磷的措施。通过控制DO浓度,改变缺氧段及好氧段的容积比,以提高脱氮效率。实验结果表明,在夏季温度较高时(20℃以上),将部分好氧段改为缺氧段运行,提高脱氮除磷效率的同时也达到了节能降耗的目的。另外,降低好氧段末端DO后,发现二沉池内存在反硝化反应,数据表明二沉池反硝化平均能降低
约6mg/L的硝酸盐,减少了回流硝酸盐对厌氧释磷的影响,有利于工艺脱氮除磷效率的提
高。
关键词:脱氮除磷好氧段缺氧段反硝化
Abstract:A2/OprocessisappliedfornutrientremovalinXiaohongmenSSoftheeffluent
can
WWrP,and
near
COD,BOD5and
meet
thesewageemissionstandardwell.butTNandTPvaried
thevalueofstand-
ac-
ard.InordertomakeTNandTPmeetthestandardstably,itisconfirmedtoextendanoxicreactiontime
cordingtothedataofalongthereactiontankandthemodeledresults.Theeff右ciencyofnitrogenremovalisapprovedthroughcontrollingDOand
test
changing
theratioofanoxictoaerobic
volume.Theresults
offullscale
showedthat
not
onlytheefficiencyofnutrientremovalwasapprovedbut
alsotheenergywassaved
over
through
changingsomeaerobicvolumetoanoxicvolumewhenthetemperaturewas
20℃.It
was
also
found山atdenitrificationreactionocuuredintheclarifieraftertheD0oftheendofaerobictankWasde,
creased,and
NO;一N
to
thedenitrificationreactionmadeNO;一Ndecrease6mg/L.ThusthereleaseP043一一PWas
influence
ofreturned
reduced,and
it
benefited
thenutrientremoval.
Keywords:nutrientremoval,aerobicphase,anoxiephase,denitrification
鉴于北京市水资源短缺,河道天然补给水匮乏,污水资源化利用的迫切需要,必须提高现有北京市污水处理和再生利用的水平,使之为河道提供优质的再生水源,以求实现供需平衡。因此,污水处理厂出水排放标准越来越严格,在最初只要求COD、BeD,、SS基础上,由于氮磷含量对河湖景观用水的影响,排放标准中增加了出水氮磷指标,这就给污水处理厂的运行提出了更高要求;另一方面,国家大力提倡节能降耗,要求污水处理厂的运行更加精细化。
A2/O工艺是应用较多的脱氮除磷工艺,目前建成的污水处理厂中,由于工艺参数在运行过程中很难进行调整和改变,一旦进水条件如进水流量、水质等发生较大变化或进水负荷超过设计值时,原
基金项目:国家。十一五”科技支撑计划重点项目(2006BACl9BOI)
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设计的工艺参数难以满足进水条件改变后的工艺要求,致使处理效果差,无法实现同时脱氮除磷的目的。本研究就是在进水水质、水量均超过设计值的情况下进行的生产性实验研究。
l污水处理厂基本情况
1.1概况
北京市小红门污水处理厂位于北京市东南部,是北京市中心城区已建成的大型城市污水处理厂之一,流域范围覆盖西郊、西南郊和南郊大部分地区,总流域面积223.5km2。小红门污水处理厂设计处理污水能力60×104m3/d,设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB2002)》的一级B标准,出水全部排人凉水河。
污水处理采用A2/O工艺;污泥处理采用厌氧消化工艺;处理后的出水经紫外线消毒后,最终排入凉水河,其污水处理工艺流程见图l。
18918—
1.2工艺设计参数
-__-。’_l-一■____-一●_-I_____一
圈1污水处理工艺流程
000
l原水H格栅间H进水泵房H旋流沉砂池H初沉池卜
A2/O工艺的生物反应池分4系列,每系列分4座池,可独立运行。每座池分3个廊道,每个廊道宽9m,长95m,水深6.5m。设计名义水力停留时间分别为:厌氧段1.0h、缺氧段3h、好氧段6.67h。设计污泥浓度为3
mg/L,内回流比为100%一200%,污泥回流比100%,好氧泥龄为9.6d,污
泥负荷为0.172kgBOD5/kgMLSS/d。设计进水水质见表l。
裹1污水处理厂设计迸水水质
编号
l2345678
项目单位
mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L
进水水质
204457Z404l255.21325
生化需氧鼍BOD5化学需氧馈CODcr
悬浮物SS总氮TN氨氮NH_一N总磷rI'P最低水温最高水温
℃℃
500
二沉池共16座,单池设计平均流量37m3/d,沉淀池直径为55m,池边水深4.5m,平均表面
负荷为0.658m3/m2.h,平均固体负荷为95.5kg/m2d。沉淀池采用双侧出水堰,单体堰为90。三角堰。过堰负荷为1.341.3进出水水质
2009年7月到2010年6月进水水质平均数据见表2。
L/m・8。
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表2污水处理厂进水水质
日期2009年7月
2009年8月2009年9月2009年10月2009年11月2009年12月
COD
BODs
TKN
。rP
BOD5/COD0.460.470.470.480.47O.450.440.450.45
BODs/TKN3.173.623.683.3l3.393.243.163.203.804.303.994.06
BOo,/TP35.6927.1930.6232.1539.0934.7935.6734.9740.7243.16
0.04
、誉U
COD0.120.130.140.06
SCOD/CODO.33O.320.270.26O.28O.280.30
(mg/L)
34936l42842744550350048l61167959l560
(m∥L)
15917l203205208227220218275312272260
(mg/L)
50.247.155.162.O61.370.369.668.272.472.568.364.1
(mg/L)
4.476.286.626.395.3l6.546.176.246.767.246.696.02
2010年1月
2010年2月2010年3月2010年4月2010年5月
0.04
0.07O.080.130.13
O.330.28O.29O.28
2010年6月
0.460.460.46
40.69
43.19
对比表1和表2,进水TN和TP明显高于设计值,其中TN月平均值为47.1—72.5mg/L,远远高于设计值41mg/L;2010年的COD和BOD,也高于设计值。
由表2可知,进水BOD5/TKN大部分在3~4之间,只有两个月平均数据大于4,BOD,/TP均大于20,据此可判断,碳源不是十分充足,工艺脱氮效率可能会受影响。另外,从表l中数据可看出,温度高时VFA占COD的比例高,而SCOD比例随温度变化不明显,这样就造成夏天温度高时,进水中的碳源更有利于除磷,对脱氮不利。
从运行的出水水质看,常规三项指标(COD、BOD5、SS)达标率较好,但氮磷指标的达标率不稳定。以夏季出水为例:出水氨氮浓度可以稳定在1mg/L以下,亚硝酸盐基本未检出或低于0.1ms/L;出水中有机氮浓度也基本稳定,一般为2~3mg/'L;硝酸盐浓度为12~15mg/'L;总氮浓度为17—19
rag/L;
回流污泥中硝酸盐浓度波动明显,介于0.1~10mg/L,出水总磷浓度受其影响为0.1一O.9mg/L。
由上面数据可知,虽然出水中氮磷浓度均能达到GBl8918—2002(城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B的要求,但出水总氮、总磷与标准值较为接近,存在一定的运行风险。考虑到处理水量的不断增大,以及保证再生水深度处理水源的质量,因此有必要对小红门污水厂A2/O工艺脱氮除磷进行优化。
2生产性试验研究
2.1试验方案
影响脱氮效率的因素有:内回流比、碳源、反硝化微生物量(MLSS)等。小红门污水处理厂SRT一般控制在10~15d,内回流比在200%(设计能达到的最高值)运行时,出水总氮在标准上下浮动,如果不进行改造或增加设备,只能考虑增加缺氧段容积和外加碳源强化反硝化反应。如果在生物处理系统中投加碳源(如甲醇、乙酸等),则将导致处理费用的上升。因此,首先考虑充分利用工艺中已有碳源,为此对工艺沿程数据进行了分析,见图2和图3。
图2是检测的沿程COD的平均值,从图中可看出,在缺氧段末端COD值约为60叫L,出水COD
约为45mg/L。图3表示了出水氨氮和缺氧段末端硝酸盐之间的关系,由图知,当出水氨氮比较低时,即硝化比较完全时,缺氧段末端硝酸盐浓度都比较高,说明回流的硝酸盐量超过了缺氧段的反硝化能力。综合上述两图,说明延长缺氧段,可以利用碳源对硝酸盐进行反硝化,提高脱氮效率。采用工艺模拟软件BioWin进行相关模拟,结果表明延长缺氧段可以提高脱氮效率。同时据文献报道…,好氧
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段/缺氧段体积比越小,越有利于反硝化除磷的进行,从而节省碳源,有利于脱氮,应用BioWin进行模拟也证实了该结论。因此决定将部分好氧段改为缺氧段,根据模拟结果,并考虑实际操作的可行性,在保证氨氮氧化的前提下,将好氧段的前1/4改为缺氧段运行,促进反硝化反应的进行。
4020
12108
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oo80604020O
一目
、6
42
、≯≯≯≯≯妒≯
圈2反应池沿程COD
圈3
0l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
样品序号
出水氨氮和缺氧段末端硝酸盐之间的关系
2.2试验实施
在将部分好氧段(好氧段总容积的1/4)改为缺氧段后,由于该区内没有安装搅拌器,为防止活性污泥沉积,进行微量曝气,维持该区内溶解氧浓度在0.2~0.5
mg/L。
具体操作为:将好氧l段空气流量调节阀(奥码头)开度设定为20%;好氧l段内三根DN200空气立管开度调为10%。同时将好氧段末端溶解氧下调至1.5mg/L,目的是减少混合液回流中溶解氧对反硝化的影响。2.3试验数据分析
延长缺氧段后,工艺沿程数据见图4。
圈4延长缺氯段后沿程数据
由图4可知,延长缺氧段(即图中的好氧l段为缺氧)后,在延长的缺氧段内,氨氮浓度降低,硝酸盐浓度上升,总氮浓度下降。这说明即使DO浓度比较低,仍有硝化反应发生。但'IN浓度下降,说明有反硝化反应发生。
试验过程中,将好氧段末端DO降低后,检测二沉池出水和回流污泥中硝酸盐浓度,见图5。图5中检测的二沉池出水硝酸盐浓度平均为12.7mg/L,而回流污泥中硝酸盐浓度平均为6.7mg/L,表明在二沉池内硝酸盐平均减少了6mg/L。证明好氧段末端DO降低后,在二沉池内发生了反硝化反应,有利于降低回流污泥对厌氧释磷的影响。
经过试验研究确定了延长缺氧段的效果后,2010年4月6日全厂按该方案运行,运行期间迸水TKN和出水TN值(6月一8月数据)见图6,进水TKN平均为62.6mg/L,出水平均值为14.8
mg/L。
图7为2007年同一时间进出水TN值,进水TKN平均值为56.3mg/L,出水平均值为17.8mg/L。对
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比图6图7可知,延长缺氧段后,出水TN比延长前能降低2-5mg/L,平均降低3
mg/L。
圈5二沉池出水和回流污泥中硝酸盐浓度对比
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10/6//!lO一,-10t'/九I10/'/忍I10/70I10tl/1010/fgtM
日期
圈62010年进出水TN图72007年进出水TN
2.4能耗分析
对比2010年3、4月调整前后鼓风机平均耗电量,3月份平均每天耗电量为0.123kWh/m3,平均每天去除COD为493mg/L;4月份平均每天耗电量为0.109kWh/m3,平均每天去除COD为546
mg/
L。可见4月份鼓风机耗电量比3月节省了11.4%。鼓风机耗能一般占全厂总能耗的50%‘21,因此全厂能耗可节省约5.7%,按设计流量下延长缺氧段运行7个月计算,则每年可节省125万元。
3结论
通过在小红门污水处理厂进行生产性试验,得到如下结论:
1)A2/0工艺中如果缺氧池末端硝酸盐浓度比较高,且有可以利用的碳源时,在保证硝化的前提下,建议增加缺氧段容积,提高脱氮效率。
2)将好氧段改为缺氧段时,如果设计时未装搅拌器,则可以采用微量曝气,控制DO浓度小于0.5
mg/L。
3)适当降低好氧段末端DO,减少混合液回流时DO对缺氧段的影响,提高缺氧段的利用率;同时也发现二沉池中有反硝化现象发生,减少了回流污泥中硝酸盐对厌氧释磷的影响。
4)根据小红门厂的运行经验,水温高于20℃时,延长缺氧段提高脱氮除磷效率,出水TN平均降低3mg/L,同时达到节能降耗的目的,全厂可节能约5.7%,每年约可节省125万元电费。
在目前国家大力提倡节能降耗的形势下,该生产性试验无疑给污水处理工艺节能降耗提供了有力支持,希望能对污水处理厂运行管理人员有所启示。参考文献:
[1]【2]
曹长青。雷中方,胡志荣,刘翔.反硝化除磷过程中的影响因素探讨.中国给水排水,2005,21(7):22—25.
应启锋,王佳伟,高金华等.小红门污水处理厂利用沼气拖动鼓风机的节能效果.中国给水排水。2010,26(12):
130~132.
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作者:作者单位:
张志渊, 张晓红, 郝二成, 刘旭东, 王思维, 刘垚北京城市排水集团有限责任公司,北京 100176
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