备自投不能动作的分析
备自投不能动作的分析
韩庆杰(长治供电公司)
摘要:在110kV甲站变电站备自投传动试验中,备自投没有正确动作,根据 现场的情况提出问题的改进方法及解决方案
关键词:备自投 线路电压 母线电压 切换把手
0、引言
由于近年来对供电可靠性的要求提高,电网中陆续增加了许多备自投装置。
在我电网变电站中的一个备自投调试和运行过程中没有正确动作,发现了一些必
须重视的细节问题。现将其汇总,以便与大家交流,共同把工作做好。
1、故障情况综述
甲站正常运行方式为乙线191处于热备状态,丙线192带全站负荷。具体接
线方式如下图。
乙线 丙线
甲站
2008年3月22日00时37分 备自投带电传动试验,结果不成功,备自投
装置没有按预期投入。
要解决此问题,需先对备自投的基本知识在此进行一下简要介绍。
2、备自投知识的简要介绍
(1)备自投概述
电力系统对变电所所用电的供电可靠性要求很高,因为所用电一旦供电中
断,可能造成整个变电所无法正常运行,后果十分严重。因此变电所的所用电均
设置有备用电源。此外,一些重要的工矿企业用户为了保证其供电可靠性,也设
置了备用电源。当工作电源因故障被断开以后,
能自动而迅速地将备用电源投入
工作,保证用户连续供电的装置既称为备用电源自动投入装置,简称备自投装置。备自投装置主要用于110kV以下的中、低压配电系统中,是保证电力系统连续可靠供电的重要设备之一。
(2)对备自投装置的要求
参照有关规程,对备自投的基本要求可以归纳如下:
1、应保证在工作电源和设备断开后,才投入备用电源或备用设备。
2、工作母线和设备上的电压不论何种原因消失时备自投装置均应启动。
3、备自投装置应保证只动作一次。
4、若电力系统内部故障使工作电源和备用电源同时消失时,备自投装置不应动作。
(3)典型备投方式
线路备自投
a)正常运行条件
1)进线2备用进线1:1DL、3DL处于合位置,2DL处于分位置,两段母线均有电压,备自投投入开关处于投入位置
2)进线1备用进线2:2DL、3DL处于合位置,1DL处于分位置,两段母线均有电压,备自投投入开关处于投入位置
b)启动条件
1)进线2备用进线1:母线无电压,进线1无流,进线2有电压
2)进线1备用进线2:母线无电压,进线2无流,进线1有电压 c)动作过程:
1)对启动条件1,2DL处于分位时
若1DL处于合位置,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上2DL 若1DL处于分位置,则经延时后合上2DL
2)对启动条件2,1DL处于分位时
若2DL处于合位置,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上1DL 若2DL处于分位置,则经延时后合上1DL
d)退出条件
1)备自投一次动作完毕
2)1DL、2DL均处于合位置
3)有备自投闭锁输入信号
4)备自投投入开关处于退出位置
下图为线路备自投典型接线方式
、
桥开关备自投
a)正常运行条件
1)桥断路器3DL处于分位置,进线断路器1DL、2DL均处于合位置
2)进线1、进线2均有电压
3)备自投投入开关处于投入位置
b)启动条件
1)进线2有电压,进线1无电压且无电流
2)进线1有电压,进线2无电压且无电
c)动作过程
1)对启动条件1
若1DL处于合位置,则经过延时跳开1DL,确认跳开后,合上3DL 若1DL处于分位置,则经延时后合上3DL
2)对启动条件2
若2DL处于合位置,则经过延时跳开2DL,确认跳开后,合上3DL 若2DL处于分位置,则经延时后合上3DL
d)退出条件
1)3DL处于合位置
2)备自投一次动作完毕
3)有备自投闭锁输入信号
4)备自投投入开关处于退出位置
下图为桥开关备自投典型接线方式
3、故障原因分析
根据甲站的接线图及备自投实验过程,发现实现甲站线路备自投有两个问题 问题1:由主接线图可以看出,该站是由两条线路的线路PT代替了母线PT,备自投动作的最重要问题:母线电压与线路电压的判别问题,直接影响到备自投动作是否正确。
问题2:备自投动作方式下,主变保护电压的不对应问题。当191
开关热备
方式下,1#主变高压侧电压不能使用191的线路PT,应当使用192开关的线路PT;当192开关热备方式下,2#主变高压侧电压不能使用192的线路PT,应当使用191开关的线路PT,必须采取措施使主变保护的电压对应。
解决方法:
第一次的解决思路:母线电压位置接入191三相线路PT和192三相线路PT;装置的线路电压不接,装置中关于检线路PT的控制字置“退出”。装置将线路PT电压认定为母线电压,运行线路电压失压时,即判为母线失压。不考虑预合线路无压问题。这样解决了第一个问题。
采用手动并列电压并列箱的方法解决第二个问题,当191热备用时,本站的110KV电压并列箱的并列把手打在并列位置,为防止电压反充电,必须先将191线路PT空气开关断开。当备自投动作成功后,需运行人员到现场手动拉开192的线路PT空气开关,恢复191的线路PT空气开关。在此期间线路保护、两台主变保护的高压侧短时失压。
表面上看,方案可行,于是申请了带开关传动试验。便出现了开始的一幕 经现场带开关实际传动,发现有一个问题没有考虑到,就是191或192开关的线路保护在投运状态下,开关预投成功时,保护装置在二次没有三相电压的情况下加速保护要动作。
请注意造成二次没有电压的原因是由于防止PT二次反充电,人为的将PT二次空开断开引起。
举例介绍:
191热备,192运行,本站作为终端站,191、192可以不投入保护。但是当合环时,191、192需投入保护。
造成合环的可能性操作
1、系统倒方式时;
2、备自投误合开关等非正常原因时
由此可以看出,由于系统倒方式造成合环投保护的几率较大,此时,需要运行人员赶至站里人工将线路保护投入。
4、结论及整改方案
为此:第一种方案在退出保护装置后可以实现备自投成功。但是有以下缺陷 缺点:1、二次并列操作步骤复杂,191、192线路PT空开断开及并列操作需要专门制定操作规程,步骤不正确易造成保护反充电和烧毁电压切换箱。2、当备自投投入时,线路保护必须退出。不能远方合环操作,影响了操作时间。
应当采取更有效的方法避免上述的缺点:
没有母线PT是根本原因,但这一问题需要动用大量的资金,影响供电,已不可能解决。
解决电压问题是第一步
经过反复研究,决定更新思路,采取电压切换方式解决主变电压不对应问题 具体方法介绍:
解决方案1:电压死接
只能实现一种方式,不灵活
方案2:增加备自投方式把手,解决电压问题
能实现两种方式,灵活并且可靠
经过讨论,及时和厂家研究决定实现方案2。附电压切换原理图及切换把手完成后照片。
图3 电压切换原理图
图4 切换把手
经过设计、订货、安装、试验解决了这一问题。带来的好处是,PT空开不需要拉开,线路保护可以正常投入。
为此,理论上的缺点已全部解决,具备投运条件。
申请带开关传动,开关正确动作,备自投可以投运,此站备自投问题解决。 参考文献:1、国家电网公司继电保护培训教材/国家电力调度培训中心编著.北京:中国电力出版社,2009
2、微机继电保护实用培训教材/李晓明,王葵主编.北京:中国电力出版社,2004